怎解决履带吊升速度慢问题?
每一台设备在到达客户现场后,意味着其工作寿命刚刚展开。随着日积月累的使用,不同的工作环境、气候影响、或是人为不当操作都可能影响设备车况,导致设备在使用过程中出现故障。
故障描述:
正面吊出现了故障,驾驶室显示终端KID没有故障代码,快速起升功能反应正常,大臂起升速度慢,吊重箱时起升速度随负载增加变得更慢。
维修过程:
第一步,调:
调整起升控制电磁阀输出电流至最大,无改善;重新标定称重系统(校准长度和角度传感器),无改善;调整液压泵初始备压,无改善。
第二步,查:
液压部份:大臂起升时最大压力160Bar,同时做吊具或转向动作时压力可以升到200 Bar;大臂回缩时,最大压力140 Bar 正常,伺服压力35
Bar正常,吊具动作正常,转向动作正常。
通过进入诊断系统查看电气部份:航空手柄起升输入信号2.5V~4.5V正常,起升控制电磁阀输出电流700mA正常,长度传感器输入信号0.5~4.5V正常,角度传感器输入信号0.5~4.5V正常。
第三步,拆:
拆液压泵的压力调节阀(使用材料:铸铁、铸钢、不锈钢等),检查阀芯和弹簧均正常;
拆起升油缸C-回油管路在起升动作时测试,没有发现卸压漏油;
拆大臂控制主阀起升阀杆检查,没有过度磨损和卡滞;
拆液压泵检查内部,没有发现过度磨损(零部件失效的一种基本类型)部位。
第四步,换:
更换卸荷电磁阀,无改善;更换梭阀,无改善;更换梭阀,无改善;更换优先阀总成,无改善;更换主压力限压阀,无改善;更换左右起升油缸阻断阀总成,无改善;更换主阀控制起升电磁阀,无改善。
第五步,修:
检查发现主阀LS(负载信号)出口至T口之间的LS压力释放阀阀杆被金属屑卡死,导致LS信号压力泄漏过大,油泵供油流量不够。清除金属屑、彻底清洗主阀后组装,连接控制管线后试车正常。
第六步,比:
测量本车主阀的LS(负载信号)压力,测量另外一台同类型车主阀的LS(负载信号)压力,将两者进行对比:
故障车起升时50-90-160bar,正常车起升时50-90-200bar
此项案例也告诉我们:机车现场维护一定要做好安全保护工作,尤其是机械和液压系统,现场的环境普遍比较恶劣,杂物和干扰会很多,必须严格按操作规程进行。
案例总结:
此类由于动作或功能发生变化的故障,维修时难以立即判断,所以现场维修人员一定要熟悉整个系统的工作原理,按机车标准先获得发生变化的实际数据,例如本例中 ;大臂起升时最大压力160Bar,同时做吊具或转向动作时压力可以升到200 Bar ;这个测量数据说明:液压泵和液压泵基本不存在故障,而且两个梭阀和优先阀可以不必维修。
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